Sökresultat:
763 Uppsatser om Lean tankesätt - Sida 20 av 51
Konsekvenser av leanifiering inom tjÀnsteorganisationer : En kvalitativ studie av professionella B2B-tjÀnster
TjÀnstesektorn utgör ungefÀr 80 % av Sveriges BNP, men har lÀnge prÀglats av lÀgre produktivitet Àn tillverkningssektorn. Detta skulle kunna förÀndras genom konceptet lean som innebÀr effektivisering av flöden och syftar till att erbjuda kunden exakt vad den vill ha med hjÀlp av mindre insatser i form av personal, utrustning, tid, utrymme och aktiviteter. Nyttan med lean inom produktionssektorn Àr bevisad och effektiviteten förmodas öka tvÄ till tre gÄnger efter en implementering inom dessa företag. Konceptet hÀvdas Àven vara anvÀndbart inom tjÀnstesektorn och andra kontexter, men det rÄder fortfarande tvivel om effekten konceptet har pÄ prestationer och lönsamhet i tjÀnsteorganisationer. Avsaknaden av sÄdana bevis har pÄverkat konceptets spridning utanför produktionsindustrin.
Positiva miljöeffekter i kölvattnet av Lean produktion : Kan en integrering av miljöaspekter och Lean produktion bidra till att nÄ synergieffekter och minska risken för suboptimering?
Denna rapport Àr resultatet av ett examensarbete utfört vid Institutionen för industriell och ekonomisk utveckling vid Linköpings universitet pÄ uppdrag av konsultbolaget Sustainia AB. Lean produktion, ofta benÀmnt Lean, har det senaste decenniet blivit en allt mer attraktiv produktionsfilosofi för att minska kostnader och öka kundnöjdhet genom förbÀttrad leveransservice och effektivare flöde. Ett flertal författare har pÄpekat att införandet av Lean direkt kan förbÀttra ett företags miljöprestanda, frÀmst till följd av det minskade slöseri som Lean avser ge upphov till. Vidare finns studier som visar att vissa möjligheter till förbÀttringar och kostnadsbesparingar riskerar att gÄ oupptÀckta om verksamheten ses ur ett strikt Lean-perspektiv. Med ett miljösynsÀtt finns dock chans att dessa blir upptÀckta.
VÀrdeflödesanalys och implementering av Lean produktion pÄ
BĂ
EM Nordic Flanges AB
BĂ
EM Nordic Flanges AB Ă€r Nordens största producent och leverantör av flĂ€nsar. FlĂ€nsarna tillverkas av olika rostfria stĂ„l och företaget Ă€r specialiserade pĂ„ att tillverka utifrĂ„n specifika kundkrav, men har Ă€ven ett standardsortiment. PĂ„ senare tid har den globala konkurrensen pressat företag att bli alltmer flexibla och ha kortare leveranstider, detta gĂ€ller nu ocksĂ„ BĂ
EM Nordic Flanges AB. FörÀndringen för att Ästadkomma detta kallas för Lean produktion vilket Àr en filosofi som slutligen ska ge ett smidigare och resurssnÄlare arbetssÀtt. Filosofin mÄste genomsyra hela företaget.
Införsel av visuell styrning och taktad produktion : Skapa medvetenhet bland medarbetare
This master?s thesis was written on the behalf of Saba Frukt och Grönt AB inHelsingborg and is the final part of the Master program in MechanicalEngineering at Halmstad University.The main task was to introduce visual control and increase the rate of concept intwo of the departments of the company. The goal is to come up withimplementation proposals, and if possible to implement one in the near future.The author attacks the problem by using the Six Sigma DMAIC-methodology as itis a clear and structured approach. As a complement Lean-inspired tools are used.After compiling the results from the interviews and benchmarking somesuggestions are made. These are reviewed with stakeholders and a discussion ofhow to go on further was held.
Flödesgrupper och andra framgÄngsfaktorer för ökad flexibiltet i verkstÀder utifrÄn ett Lean-perspektiv
I denna rapport beskrivs effekterna av att införa flödesgrupper och andra Lean-principer i en verkstad med avseende pÄ flexibilitet i volym och produktmix. Fallstudier har gjorts pÄ tre tillverkningsföretag dÀr man har infört flödesgrupper; Sandvik Coromant (Sandvik), Atlas Copco Tooling (Atlas) och Volvo Construction Equipment (VCE).Efter att ha analyserat resultaten frÄn fallstudierna kan konstateras att företag med hjÀlp av flödesgrupper och andra Lean-principer kan öka flexibiliteten i produktionen. De besökta företagen har erhÄllit liknande fördelar med avseende pÄ flexibilitet efter införandet av flödesgrupper. Efter införandet fick man en kortare total genomloppstid för produkterna i verkstaden, vilket Àr indirekt kopplat till flexibilitet i bÄde volym och produktmix. Den minskade genomloppstiden kunde erhÄllas dels tack vare enklare materialflöden och mindre rörelsestrÀckor för operatörer nÀr maskiner flyttades nÀrmare varandra till flödesgrupper.
Integreringsanalys av robot och arbetsstation pÄ ITT Water & Wastewater
ITT Water & Wastewater stÀller höga krav pÄ kostnadseffektiv produktion vilket Àr en starkt bidragande orsak till att företaget Àr vÀrldsledande pÄ sin marknad. För att erhÄlla kostnadseffektiv produktion har kombinationen mÀnniska robot visat sig vara framgÄngsrik.Examensarbetets syfte var att ta fram underlag Ät ITT Water & Wastewater för att ta beslut om frigörande av indirekt personal vid line 15:s isoleringsstation pÄ Elmotorverkstaden. Syftets uppfyllande stöttades av de underbyggande syftena att försöka höja robotens utnyttjandegrad samt reducera isoleringsmaskinens omstÀllningstid.Arbetet bygger pÄ kvalitativa och kvantitativa data i form av mÀtningar, intervjuer och egna observationer. Med stöd av erhÄllen data lyftes fyra olika förslag fram. Förslagen understryktes bland annat av integrering av arbetsmoment, förhöjd automatiseringsgrad och outsourcing..
Extreme Production - Administration Makeover : ur ett informationslogistiskt perspektiv
Extreme Production Makeover? fÄngade vÄrt intresse för en tid sedan, strax innan vi skulle börja skriva vÄr C-uppsats. Metoden gÄr ut pÄ att under mycket kort tid förÀndra och effektivisera en produktionslina för att höja produktiviteten. Vi blev genast nyfikna pÄ om Extreme Production Makeover? skulle gÄ att omsÀtta i administrativa flöden och tjÀnste-flöden med ett informationslogistiskt perspektiv.Inom produktion finns det en lÄng tradition av att arbeta med effektiviseringar och förbÀttringar.
Arbetsmodell för 5S hos Moelven Byggmodul SÀffle
TrÀ Àr ett lÀtt byggnadsmaterial som möjliggör en hög fÀrdigstÀllandegrad i
industrialiserade produktionsanlÀggningar. Moelven Byggmodul i SÀffle Àr en
trÀvolymbyggare som producerar olika typer av husvolymer i sÄdana
industriella produktionsanlÀggningar. De flesta effektiviseringar som
gjorts i den traditionella industrin de senaste Ären kan sammanfattas med
ett ord, Lean produktion. Begreppet saknar en entydig definition men syftar
till att reducera och eliminera aktiviteter som inte Àr vÀrdeskapande.
För Moelven finns det stora möjligheter och förutsÀttningar att utifrÄn
Lean-begreppet starta upp ett förbÀttringsarbete.
KartlÀggning och analys av informationsflödet vid framtagning av ny produkt
Examensarbetet utfördes pÄ företagets produktionsanlÀggning, dÀr det produceras kundspecifika butiks- och restauranginredningar i mindre skala. Företaget har expanderat snabbt och relativt nyligen startat upp sin produktionsanlÀggning, vilket innebÀr att det finns goda förutsÀttningar för en god och mycket gynnsam framtida produktion men företaget Àr inte riktigt dÀr Àn. Brister i bÄde kommunikation, projektledning och konstruktion kan ses som nÄgra av grundorsakerna till de egentliga stora problemen i och under produktion.Syftet med examensarbetet Àr att analysera och kartlÀgga grundorsakerna till detta, samt ta fram förbÀttringsförslag som kan leda till att uppnÄ de framtida mÄlen.NÄgra förbÀttringsförslag har arbetats fram med hjÀlp av olika Lean verktyg, nÄgra exempel pÄ dessa Àr rutiner och mallar för konstruktion. Dessa förslag har Àven testats pÄ skarpa projekt och gett goda resultat bÄde under projektets gÄng men Àven i efterhand vid utvÀrdering..
VÀrdeflödesanalys i samband med layoutförÀndringar : En fallstudie pÄ Shiloh Industries
I en global marknad blir det allt mer viktigt fo?r svenska industrier att effektivisera sina produktionsprocesser genom sta?ndiga fo?rba?ttringar och en offensiv kvalitetsutveckling. Shiloh Industries i Olofstro?m vill o?ka sin konkurrenskraft genom att fullt ut implementera filosofin Lean Production i sin verksamhet och i enlighet med detta ska en helt ny produktionslayout tas fram. Studien syftar till att finna aspekter fo?r beaktning vid utformning av en produktionslayout som finner sto?d i Lean Production.
Möjligheterna för Lean Production pÄ Sandvik Coromant
Examensarbetet har utförts pÄ Sandvik Coromant i Gimo, GH. Produktionsenheten tillverkar hÄrdmetallskÀr för borrning, svarvning och frÀsning. Arbetet syftar till att undersöka metoder för att minska material i arbete samt förkorta ledtiderna pÄ enheten. För att uppnÄ en resurssnÄlare produktion undersöks möjligheterna för Lean Production och andra arbetssÀtt som anses ge förbÀttringar av flödet. Som grund till arbetet ligger intervjuer av personal pÄ enheten i Gimo, litteraturstudier samt ett besök pÄ ett företag inom Sandvik koncernen som lyckats med att minska material i arbete samt förkortat sina ledtider.
StÀndiga förbÀttringar pÄ en akutmottagning
Studiens syfte Àr att kartlÀgga och analysera hur stÀndigt förbÀttringsarbete i dagligt arbete fungerar pÄ en akutmottagning samt förutsÀttningar som möjliggör och hindrar detta förbÀttringsarbete. Den teoretiska referensramen bestÄr av tidigare forskning om förbÀttringsarbete, Lean Production, Kaizen, stÀndiga förbÀttringar samt förutsÀttningar som pÄverkar dessa stÀndiga förbÀttringar. Metoden som anvÀnts för att besvara syftet Àr en kvalitativ fallstudie med semistrukturerade intervjuer.I slutsatsen framgÄr det att det Àr chefernas instÀllning och engagemang kring stÀndiga förbÀttringar som driver arbetet framÄt, vilket smittar av sig pÄ medarbetarna. En tro pÄ att stÀndiga förbÀttringar lÄngsiktigt kan utveckla verksamheten i en positiv riktning. Det som hindrar Àr framförallt de kontextuella faktorerna tid och resurser.
Simulering och cykeltidsberÀkning av automatiserad produktionslina med hjÀlp av Process Simulate
Detta examensarbete har utförts i samarbete med Löfqvist Engineering i Ărebro. Uppgiften har varit att utföra en simulering av en stor automatiserad produktionslina som ska anvĂ€ndas vid tillverkning av avgassystem till lastbilar. UtifrĂ„n denna simulering skall exakta cykeltider för produktionen bestĂ€mmas. Dessa tider kan sedan anvĂ€ndas av Löfqvist Engineering för att verifiera tidigare uppskattade tider.Arbetet inkluderar en litteraturstudie om Lean Production och hur det fungerar ihop med automation. Det finns Ă€ven med lite bakgrundsinformation om Just In Time, olika filformat och robotsimulering i allmĂ€nhet för att ge en bĂ€ttre överblick av Ă€mnet.Programmet som har valts för att utföra simuleringen Ă€r Tecnomatix Process Simulate och den inbyggda Line Simulation modulen.
Kvalitetsverktyg för att uppnÄ förbÀttringar inom produktionsföretag : Med en fallstudie av förbÀttringsarbete pÄ AstraZeneca
I dagens samhÀlle ligger fokus pÄ att företag och organisationer ska vÀxa, vara vinstbringande samt att alltid ligga i framkant vad gÀller ledande kunskaper inom företagets verksamhetsomrÄde. Ett sÀtt för företag att stÀndigt utvecklas och förbÀttra sin verksamhet Àr att analysera verksamheten med hjÀlp av olika kvalitetsverktyg. Företagets arbetssÀtt analyseras varvid problem upptÀcks och ÄtgÀrder kan sÀttas in, med högre kvalitet och lönsamhet som resultat. Syftet med följande rapport Àr att pÄ ett lÀttöverskÄdligt vis belysa och sammanfatta olika kvalitetsverktyg företag anvÀnder i sitt förbÀttringsarbete samt att göra en jÀmförelse dem emellan. Rapporten visar Àven pÄ hur en av metoderna kan appliceras i verkligheten.
Effektivisering vid produktion av jÀrnvÀgsbro
JĂ€rnvĂ€gsbron vid Ă
rstaberg kommer nĂ€r den Ă€r klar att mĂ€ta 1,4 km, hĂ€r passerar över 550 tĂ„g per dygn. Bron Ă€r en del av projektet Citybanan och kommer att fungera som en spĂ„rvĂ€xel som styr fjĂ€rr-, regional- och godstĂ„g till den gamla östra Ă
rstabron. PendeltĂ„gen kommer dĂ„ fĂ€rdas pĂ„ bron över Ă
rstaviken och in i den nya jĂ€rnvĂ€gstunneln vid Södra station.Entreprenaden gick frĂ„n början till danska företaget Pihl och Son som efter en del problem gick i konkurs, underentreprenören ZĂŒblin fick dĂ„ ta över projektet. Med en ny platsledning gjordes en hel del förĂ€ndringar pĂ„ arbetsgĂ„ngen och arbetsmomenten. FrĂ„n 4 veckor per sektion, dĂ€r en sektion mĂ€ter ca 30 meter lyckades ZĂŒblin tillslut effektivisera till 2 veckor.